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湖北远大富驰医药化工股份有限公司技术需求

发布时间:2015-12-04 16:35:16

技术标题名称:详情请见下文
姓名:陈思
单位:湖北远大富驰医药化工股份有限公司
电话:13409846886
Email:jackchen@fuchigroup.com|
难题简介:湖北远大富驰医药化工股份有限公司始建于 1958 年。57 年 来,企业坚持艰苦奋斗,自力更生精神,通过不断的扩建、改造、 挖潜和发展新产品,各产品规模不断扩大,硫酸 120kt/a,过磷酸钙 250kt/a ,复肥40kt/a ,硫酸二甲酯50kt/a ,牛磺酸15kt/a, 硝基甲烷 5kt/a 同时还生产氟硅酸钠、亚硫酸钠、亚硫酸氢铵、亚硫酸氢钠、缩合液、络合物等化工产品。2014 年在实现工业 总产值 5 亿元,利税 5000 万元,现有职工 1000 人,其中具有 各种专业技术职称 218 人。公司发展过程中不断通过技术创新, 提高技术水平,各产品技术经济指标不断优化,市场竞争力逐步 增强,但还是 一些课题长时间未有效解决,现简介如下: 1 硝基甲烷生产尾气治理 远大富驰公司目前在环境保护上主要治理难点在于硝基甲烷 尾气治理,气体污染物主要来源于亚硝化岗位,亚硝化反应存在 选择性,正反应生产硝基甲烷,副反应生成亚硝酸甲酯,同时有 一氧化氮和二氧化氮产生。在加热情况下,硝基甲烷、亚硝酸甲 酯、一氧化氮、二氧化氮和水同时溢出,经冷凝器后,硝基甲烷、 水冷凝成液态,亚硝酸甲酯、一氧化氮、二氧化氮呈气态溢出。 硝基甲烷尾气治理是个行业性的难题,一般都采用碱液吸收,这种方式难以吸收完全,部分气味成分吸收率很低。许多生产企业因此 被迫停产。在尾气治理上我们一直作为一项重要的技术攻关课题来落 实,采取积极的态度,制定了许多措施和办法。八月份,我们在尾气 的治理上进行了停车整改,吸收塔前增加了冷凝器,同时对二级吸收 液也增加了冷凝器,采取了优化投料方式,硝化升温区和精馏升温区 操作优化,吸收剂配置及PH 控制等手段。通过两个月的生产运行来 看,这次改造取得了一定的效果。但还是没有彻底解决达标排放的难 题。 年产5000 吨硝基甲烷尾气治理系统采用四级碱液吸收,双碱法, 液碱和纯碱混用,吸收塔采用填料塔,塔径 2.0m,聚丙烯拉西环填 料,填料高度5.6m,上塔吸收剂浓度10-15%,流量35m /h 。尾气流 量4000m /h ,生产高峰,进吸收系统NOx 含量约 10000mg/N经过四级吸收后可达 1800 mg/Nm ,生产低谷,经过四级吸收后 NOx 含量约200mg/Nm ,基本达标。 以上是目前我公司采取的尾气治理措施,还存在两个难题:高峰 时不能达标;尾气治理运行成本高,每天投入纯碱约 10 吨,30%液 碱约5 吨,劳动强度大,治理效果有限。进入2015 年,环保压力越 来越大,尾气治理课题的解决越来越重要。 2 硝基甲烷收率提高和资源综合利用 年产5000 吨硝基甲烷项目投产已经2 年,公司生产硝基甲烷已 经 6-7 年,目前原料硫酸二甲酯计收率仅 60%,而且通过多次攻关 均为有突破,一徘徊在 60%左右,行业内据了解也没有突破。公司 近年一直没有放弃,希望能够对外合作寻求突破,内部也成立了攻关 小组在进行攻关 通过中间控制分析,数据表明,硝化反应产生大量硫酸二甲酯水解反应,反应率达到 35% ,即有 35%硫酸二甲酯水解生产了甲醇,而我公司硫酸二甲酯生产的主要原料即为甲醇,如果能够将这部份甲醇回收,应用于硫酸二甲酯生产,也是相当于提高了收率。初步核算年可回收甲醇约2000 吨左右,创效将达到500-600 万元/年。 前述尾气吸收中吸收剂应用碱液,系统中应有大量亚硝酸钠和硝 酸钠产生,如果能够回收,回用于硝基甲烷生产,也是一条路子,将大大降低硝基甲烷生产成本。 以上两个资源综合利用点是我们目前正在思考和酝酿的突破口,公司正在开展基础工作,也在对外寻求合作。 3 缩合液质量标准建立 缩合液是抗肿瘤药物氟脲嘧啶等的中间体,由硫酸二甲酯与尿 素一步合成而制得。化学名O- 甲基异脲硫酸盐。该产品未收录入危 化品目录,物理化学性质少见报道,国家未制定质量标准,也没有行业标准,目前行业内交易以不影响客户生产、收率、质量为接收原则,辅以液相色谱检测含量,配合检测折光率、密度等进行生产和质量控制。但是液相色谱检测含量很不稳定,不能有效表征产品品质。缩合液检测标准的建立将改变这种状况,我们试图对外寻求合作建立这种质量标准和检测方法。 4 中间体生产废酸综合利用 远大富驰公司生产多种化工原料和中间体,其中硫酸二甲酯生产过程中有废酸产生,每吨硫酸二甲酯约产生100kg 稀酸,稀酸浓度 50%,年产稀酸3600 吨,目前采取的措施为部分进入磷肥综合合池,不能平衡部分中和排放。另外医药中间体氧甲基异脲硝化物生产也产 生较多废酸,浓度约50%,年产生量约6000 吨,该中间体目前处于中试阶段,废酸的解决制约着项目的可行性。这一课题计划对外寻求合作。 5 医药中间体生产甲醇回收 远大富驰公司生产医药中间体氨基噻唑啉羧酸,生产过程中副 产甲醇,年产生量约200 吨,需要进行回收。目前公司正在组织攻关,并希望谋求合作。 6 高效蒸发 (固液分离)设备的应用 远大富驰公司在生产过程中,以及污水治理中大量使用蒸发器,用于工艺生产和污水蒸发回收盐内,目前使用的设备主要为普通常压 蒸发器、双效蒸发器、真空蒸发器等,但使用效果不佳,能耗高,公司正在寻求节能、高效、经济的蒸发工艺和设备。
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